作者简介:李先如,1987年生,男,山东省德州市人,主要从事催化湿式氧化处理有机废水研究。
采用催化湿式氧化处理头孢氨苄废水,考察反应温度、进水pH及Cl-含量对RCT催化剂性能的影响,并对液体样品及催化剂进行了HPLC、TOC/TN、GC-MS、N2物理吸附-脱附及XRF表征。通过正交实验,得出最佳的工艺条件为:进水pH=4.8,Cl-浓度1 500 mg·L-1,反应温度260 ℃;对催化剂进行300 h连续寿命考察,废水TOC及TN去除率均超过90%,催化剂稳定性高,活性组分流失较少;废水经催化湿式氧化处理,水中残留的主要有机物均可生化降解。
Catalytic wet air oxidation was employed to treat cephalexin wastewater,and the effects of reaction temperature,pH and Cl- content were investigated.Liquid samples and catalysts were characterized by HPLC,TOC/TN,GC-MS,N2-Physisorption and XRF.Orthogonal experimentalresults showed that the optimal reaction conditions were:reaction temperature was 260 ℃,Cl- content was 1500 mg·L-1 and pH was 4.8.RCT catalyst exhibited high TOC/TN removal(over 90%),high stability and low active met al loss during 300 h reaction test. And the main organic residues after CWAO werebiodegradable.
头孢类抗生素抗菌谱广、杀菌力强, 是我国临床广泛应用的药物之一[1]。抗生素废水主要来源于提取工艺的结晶液及废母液, 含大量未被利用的有机组分及其分解产物, 具有浓度高、含多种难降解有机物和生物毒性物质的特点[2]。据统计, 我国制药企业每生产1 t原料药共需消耗约(10~200) t的多种原材料, 产生上千吨高浓度、难降解和成分复杂的废水。这些废水若不妥善处理, 便造成严重的环境污染。
对头孢抗生素生产废水的处理, 最有效的方法是改变生产工艺, 从源头减少废水的排放。近年来, 随着酶工程的发展, 酶法生产头孢类抗生素因具有反应条件温和、收率高及环境友好等优点而被广泛研究[3, 4]。目前, 由于酶法放大生产还存在一些问题, 化学法生产头孢类抗生素仍占很大比重。而化学法产生的废水量大, 因此, 对头孢类生产废水的治理意义重大。Palak Bansal等[5]采用光催化技术对头孢氨苄废水的降解进行了研究; Guo Wanqian等研究发现, 采用超声处理可以提高头孢氨苄废水的可生化性, 还通过培养微藻, 有效去除水中7-氨基头孢烷酸, 同时制备生物柴油[7]; Adriana Ledezma Estrada等[8]通过电-芬顿技术, 成功提高了头孢氨苄废水的可生化性; Sundararaman S等[9, 10]采用膜生物反应器对头孢抗生素废水进行了处理, 并研究了负荷及水力停留时间的影响。尽管对头孢抗生素生产废水的处理研究很多, 但大部分针对的是低浓度头孢废水, 距实际应用还有一定距离。
催化湿式氧化(CWAO)是在高温[(125~320)℃] 、高压[(0.5~20)MPa]条件下实现对有毒有害及难生化降解有机废水有效降解的方法, 具有去除效率高、占地面积小、无二次污染且无需额外提供能量等优点[10]。CWAO的工业化应用广泛, 可以用来处理制浆废水、印染废水、炼油废水、酿酒厂废水、氧化铝精炼废水、食品工业废水、皮革工业废水和市政废物等。废水中有机物经CWAO氧化为CO2及小分子羧酸, 同时在此过程中没有NOx、SO2等有害气体产生, 不需要尾气净化系统。
本文采用CWAO技术处理头孢氨苄废水, 考察反应温度、进水pH及Cl-含量对RCT催化剂性能的影响, 并对液体样品及催化剂进行HPLC、TOC/TN、GC-MS、N2物理吸附-脱附及XRF表征。
浓硫酸、NaOH、NaCl及头孢氨苄均为分析纯; 高压空气及氧气, 大连科纳科学技术开发公司; 催化湿式氧化RCT催化剂, 大连科铎环保科技有限公司。
采用PANalytical公司Magix 601型仪器对催化剂元素及含量进行分析。用玛瑙研钵将催化剂磨成粉末, 在30 MPa下压制成片进行X射线荧光光谱分析。
比表面积及孔径分布在美国康塔仪器公司NOVA全自动比表面和孔隙度分析仪上测定。样品在300 ℃下高真空处理6 h, 以氮气为吸附质, 77 K下吸附, 得到吸附等温线。由BET方法计算样品比表面积, BJH方法及脱附支得到孔径分布。
间歇反应在500 mL高压反应釜中进行, 头孢氨苄模型废水加入量200 mL, 充氧气2 MPa, 使用浓H2SO4或质量分数48%的NaOH调节废水pH, NaCl调节废水中Cl-含量, 考察进水pH、Cl-含量及反应温度对催化剂性能的影响。连续反应在管式固定床反应器中进行, 催化剂装填量10 mL, 液时空速1 h-1, 反应温度260 ℃、反应压力6.5 MPa, 空气流量40 mL· min-1。
液相色谱采用依利特P230II等度系统分析, 色谱柱SinoChrome ODS-BP 5μ m, 流动相甲醇与水体积比80: 20, 流量1 mL· min-1, 检测器波长254 nm。TOC/TN采用日本Shimadzu公司TOC-VCPH/C PN型仪器进行分析。COD及NH3-N采用连华科技5B-3B型(V8版)多参数测定仪进行分析。GC-MS采用Agilent7890-5975C分析, 分析条件:色谱柱Agilent 123-0162 DB-5MS(30 m× 250 μ m× 0.25 μ m), 10 ℃· min-1速率从40 ℃升至300 ℃, 保持2 min。ICP-OES采用IRIS Intrepid ICP分析, 3%~4%HCl做基质。
各因素对头孢转化率影响见图1和表3。
由图1可知, 使用RCT催化剂处理头孢氨苄废水, 头孢氨苄转化率随pH及Cl-含量的增加而降低, 随温度的升高而升高, 最优条件为:pH=1.5, Cl-浓度0 mg· L-1, 反应温度260 ℃。
由表3可知, 进水pH、Cl-含量及反应温度对头孢氨苄转化率影响程度为反应温度> pH> Cl-含量。
各因素对TOC去除率影响见表4和图2。
由图2可以看出, RCT催化剂处理头孢氨苄废水, TOC去除率随pH及Cl-含量的增加先升高后降低, 随温度的升高而升高, 最优条件为:pH=4.8, Cl-浓度1 500 mg· L-1, 反应温度260 ℃。
由表4可知, 进水pH、Cl-含量及反应温度TOC去除率的影响程度为反应温度> pH> Cl-含量。
各因素对TN去除率影响见表5和图3。
由图3可以看出, RCT催化剂处理头孢氨苄废水, TN去除率随pH的增加先降低后升高, 随Cl-含量的增加先升高后降低, 随温度的升高而升高, 最优条件为:pH=9.0, Cl-浓度1 500 mg· L-1, 反应温度260 ℃。
由表5可知, 进水pH、Cl含量及反应温度对TN去除率的影响程度为反应温度> Cl-含量> pH。
综合分析, 采用RCT催化剂对头孢氨苄废水进行CWAO处理, 最优工艺条件为pH=4.8, Cl-浓度1 500 mg· L-1, 反应温度260 ℃。
图4为连续反应过程中TOC及TN去除率随时间变化曲线。由图4可以看出, 反应连续运行300 h, TOC及TN去除率稳定在90%以上。表明催化湿式氧化催化剂RCT对头孢氨苄废水具有较高的TOC及TN去除率, 而且稳定性良好。
图5为RCT催化剂的等温吸附-脱附曲线及孔径分布曲线。
由图5可以看出, RCT催化剂表现为Ⅳ 型吸附等温线, 说明催化剂为介孔材料, 根据IUPAC关于滞后环的分类, 属于H2型滞后环, 表明催化剂具有“ 墨水瓶” 状的孔道结构。
图6为RCT催化剂的孔径分布曲线。从图6可以看出, 中孔尺寸介于(10~30) nm, 孔尺寸分部较窄。RCT催化剂比表面积为14.0 m2· g-1, 孔体积为0.1 cm3· g-1, 平均孔径为24.6 nm。
表6为RCT催化剂的XRF表征结果。由表6可以看出, 反应后催化剂上活性组分Ru及Ce的含量较反应前略有降低, 但变化不大。
取反应第4 天及11天的反应出水进行ICP测定, 结果如表7所示。由表7可以看出, 反应开始阶段, RCT催化剂活性组分Ru及Ce有一定程度的流失, 随着反应进行, 流失量逐渐降低。
(1)使用RCT催化剂处理头孢氨苄废水, 最优工艺条件为:进水pH=4.8, Cl-浓度1 500 mg· L-1, 反应温度260 ℃。
(2)使用RCT催化剂处理头孢氨苄废水, 反应连续运行300 h, TOC及TN去除率均超过90%, 催化剂稳定性高, 活性组分流失较少。
(3)头孢氨苄废水经催化湿式氧化处理, 水中残留的主要有机物均可生化降解。
The authors have declared that no competing interests exist.