吸附脱硫剂在异丁烷脱氢装置上的工业应用
周广林1,*, 李芹1, 吴全贵1, 王晓胜1, 周红军1,2
1.中国石油大学(北京)新能源与材料学院,北京 102249
2.生物燃气高值利用北京市重点实验室,北京 102249
通讯联系人:周广林。

作者简介:周广林,男,博士,副教授,主要从事石油化工和煤化工工艺及催化剂、吸附剂的开发和工业应用。

摘要

介绍山东鲁深发化工有限公司异丁烷脱氢装置循环异丁烷脱硫吸附剂由国外更换为国产脱硫剂后的使用情况。结果表明,国产脱硫吸附剂完全能够满足装置的正常生产,较国外脱硫剂具有良好的经济效益和社会效益。

关键词: 石油化学工程; 异丁烷脱氢; 脱硫吸附剂; 脱硫; 工业应用
中图分类号:TQ426.95;TE626.7    文献标志码:A    文章编号:1008-1143(2019)12-0046-04
Industrialapplication of adsorption desulfurizer in isobutane dehydrogenation unit
Zhou Guanglin1,*, Li Qin1, Wu Quangui1, Wang Xiaosheng1, Zhou Hongjun1,2
1.College of New Energy and Materials,China University of Petroleum,Beijing 102249,China
2.Beijing Key Laboratory of Biogas High Value Utilization,Beijing 102249,China
Abstract

Application of circulating isobutane desulfurization adsorbent in the isobutane dehydrogenation unit of Shandong Lushenfa Chemical Co., Ltd. after being replaced by domestic desulfurizer was investigated.The results showed that the domestic desulfurization adsorbent could fully meet the normal production of the device,and had better economic and social benefits than the foreign desulfurizer.

Keyword: petrochemical engineering; isobutane dehydrogenation; desulfurization adsorbent; desulfurization; industrial application

异丁烷脱氢是异丁烷在铂系或铬系作用下生成异丁烯和氢气的工艺过程, 是炼化企业的重要装置。异丁烯是一种重要的化工原料, 可以用于生产甲基丙烯酸酯、丁基橡胶、MTBE和聚异丁烯等化工产品。现有技术中, 异丁烷脱氢装置为了减少副反应, 提高反应选择性, 提高异丁烯产量, 需要向反应系统中加入一定量的含硫化合物(一般为二甲基二硫醚, DMDS)[1], 防止高温下金属催化反应物使其发生热裂解反应生成小分子烯烃, 使反应产物收率降低, 同时使催化剂生焦量增大。加入的含硫化合物会在脱氢反应过程形成硫化氢、噻吩和硫醚, 存在于反应器的流出物中, 经过冷凝分离后, 得到异丁烷和异丁烯, 部分硫化物富集在脱氢后的产品异丁烯和未反应的异丁烷中, 经醚化装置反应除去异丁烯后, 剩余异丁烷作为循环原料送往预处理单元, 循环异丁烷中仍含有微量的含硫化物, 残存的硫化合物会使下游的烯烃饱和贵金属加氢催化剂中毒失活[2], 缩短其使用寿命, 同时也会对下游设备造成腐蚀[3, 4]。为了减少对下游设备的腐蚀和保护下游催化剂活性和使用寿命, 必须经过脱硫床除去含硫化物, 才能送入下游系统。原工艺设计了两个脱硫反应器, 采用国外脱硫剂, 设计使用寿命为一年。该吸附硫剂使用温度高, 气相脱硫, (160~180) ℃, 脱硫效率高, 操作性能好, 操作弹性大, 完全能满足下游催化剂要求。但国外吸附脱硫剂采购周期长, 成本价格高, 不利于装置长期稳定运行。中国石油大学(北京)进行低碳烃类脱硫剂国产化研究, 开发出一种适合于低碳烃类脱硫的吸附剂[5]。本文介绍国产吸附脱硫剂在山东鲁深发化工有限公司异丁烷脱氢装置上的工业应用。

1 国外高温气相脱硫剂
1.1 工艺流程

高温气相脱硫保护床工艺流程如图1所示。异丁烷原料进入热交换器, 与脱硫后异丁烷换热至108 ℃ , 然后与蒸气换热器换热至(160~180) ℃, 所有物料在该条件下全部气化。气相异丁烷进入脱硫罐, 使物料中的含噻吩和部分有机硫吸附在脱硫剂上, 脱硫后异丁烷经换热、冷却进入下游工段。该流程使异丁烷中硫含量< 0.5× 10-6

图1 高温气相脱硫保护床工艺流程Figure 1 Process flow chart of high temperature gas phase desulfurization protection bed

1.2 物性及操作条件

国外脱硫剂主要物性指标如表1所示, 操作条件如表2所示。

表1 国外脱硫剂主要物性指标 Table 1 Main physical parameters of foreign desulfurizer
表2 国外脱硫剂操作条件 Table 2 Process operating conditions of foreign desulfurizer
1.3 使用结果

2017年3月, 高温气相脱硫保护床中装填了国外某型号脱硫剂, 两台床并联使用以降低空速, 提高脱硫效率, 至2018年3月失效, 脱硫效果明显, 能够满足下游工段催化剂要求。缺点:操作温度高, 带压, 需要高温合金阀门及相应的设备, 投资较大, 运行成本高。

2 国内低温脱硫剂
2.1 工艺流程

中国石油大学(北京)开发的脱硫剂适用于常温液相运行, 对原有工艺流程进行改造, 低温液相脱硫保护床工艺流程如图2所示。由图2可见, 来自上游的异丁烷原料, 从保护床顶部进入保护床, 保护床装填有常温脱硫吸附剂, 在吸附剂作用下, 选择性吸附原料中含硫化物, 除硫的异丁烷去烯烃饱和反应器。

图2 低温液相脱硫保护床工艺流程Figure 2 Process flow chart of low temperature liquid phase desulfurization protection bed

2.2 SQ108型脱硫剂物性及操作条件

SQ108型脱硫剂可以在常温下脱除液相碳四物料中的杂质含硫化物, 该脱硫剂为Cu-分子筛系, 反应机理为:液态烃中的含硫化物与脱硫剂中活性组分Cu发生反应生成铜化物, 最终沉积在脱硫剂上, 从而将原料中的含硫化物脱除。

SQ108型脱硫剂主要物性指标如表3所示, 操作条件如表4所示。

表3 SQ108型脱硫剂主要物性指标 Table 3 Main physical parameters of desulfurizer SQ108
表4 SQ108型脱硫剂操作条件 Table 4 Process operating conditions of desulfurizer SQ108

SQ108型脱硫剂可以在常温下脱除液相碳四物料中的杂质含硫化物, 该脱硫剂为Cu-分子筛系, 反应机理:液态烃中的含硫化物与脱硫剂中活性组分Cu 发生反应生成铜化物, 沉积在脱硫剂上, 将原料中的含硫化物脱除。

2.3 工业应用

2018年4月, 脱硫吸附塔中装填SQ108型脱硫剂, 两台脱硫吸附塔只装填1台吸附塔, 2018年4月21日开始投入使用, 吸附塔运行条件:吸附温度40 ℃, 吸附压力(0.6~0.7) MPa, 循环异丁烷处理量(60~66) t· h-1。并于2018 年4月23日跟踪分析吸附塔出口物料中的硫含量, 目前该塔处于在用状态, 运行较平稳。原料组成:ω (丙烯)=0.038%, ω (丙烷)=0.12%, ω (异丁烷)=77.4%, ω (1-丁烯)=13.5%, ω (正丁烷)=21.4%, ω (异丁烯)=0.07%, ω (2-丁烯)=0.47%, ω (丁二烯)=0.02%。2018年4月-2019年5月物料中硫含量如表5所示。由表5可以看出, 国产脱硫剂与国外脱硫剂脱硫效果相当, 脱硫效果良好, 运行稳定, 未出现聚合反应波动现象, 完全满足正常生产需要。同时国产脱硫剂在高空速运行下也能保证脱硫效果。从工业应用现场反映来看, 国产脱硫剂投用后, 下游的烯烃饱和催化剂床层温升一直较稳定, 没有出现催化剂失活现象, 表明脱硫效果明显, 为烯烃饱和催化剂长周期使用提供了保证。

表5 2018年4月-2019年5月物料中硫含量 Table 5 Sulfur contents analysis results in raw materials from April 2018 to May 2019
3 经济效益

改用低温液相脱硫保护床工艺及国产脱硫剂后, 脱硫剂经济效益对比如表6所示。

表6 国产脱硫剂与国外脱硫剂费用对比 Table 6 Cost comparison of domestic and doreign desulfurizers

表6可见, 采用国产脱硫吸附剂后, 节约吸附剂费用641 万元· a-1, 停止蒸汽使用, 每年可节省费用72万元, 合计节省费用713万元· a-1。使用国产脱硫吸附剂既有一定的经济效益, 又有良好的社会效益。

4 结 语

使用国产脱硫吸附剂完全能够满足异丁烷装置的正常生产, 同时停止了蒸汽换热和冷却, 降低了换热过程蒸汽消耗和循环水消耗。国产脱硫吸附剂可在常温下和液相状态工况下直接使用, 操作相对简单, 还能够保证脱硫吸附剂活性, 并且对环境影响小。使用国产脱硫吸附剂具有良好的经济效益和社会效益。

参考文献
[1] 普雷茨 M T, 罗 L, 斯蒂尔斯 B A, . 丙烷脱氢硫管理: 中国, CN105814174[P]. 2014-12-03. [本文引用:1]
[2] 彭广辉, 董凌云, 刘淑芝, . 烷基化原料硫含量对选择加氢催化剂的影响[J]. 齐鲁石油化工, 2013, 41(4): 259-260.
Peng Guanghui, Dong Lingyun, Liu Shuzhi, et al. Effect of sulfur impurity in alkylation crude material on selection hydrogenation catalyst[J]. Qilu Petrochemical Technology, 2013, 41(4): 259-260. [本文引用:1]
[3] Yang R T, Wang Yuhe, Amestica L. Natural gas desulfurization: US, 8187366[P]. 2012-05-29. [本文引用:1]
[4] 刘丽花, 刘晶, 宁丹, . 常温液态混合丁烷精脱硫技术的工业应用[J]. 工业催化, 2017, 25(9): 57-59.
Liu Lihua, Liu Jing Ning, Dan, et al. Commercial application of fine desulfurization technique of the liquid mixed butane at ambient temperature[J]. Industrial Catalysis, 2017, 25(9): 57-59. [本文引用:1]
[5] 周广林, 王晓胜. 分子筛基液化石油气精脱硫吸附剂的制备与评价[J]. 石油化工, 2013, 42(3): 286-291.
Zhou Guanglin, Wang Xiaosheng. Preparation and evaluation of NaY zeolite-based adsorbents for fine desulfurization of liquefied petroleum gas[J]. Petrochemical Technology, 2013, 42(3): 286-291. [本文引用:1]